發(fā)布時間:2025-08-08
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1.概述
某公司某機組水冷壁管,發(fā)生爆管泄漏。管子規(guī)格為Φ63.5×7.5mm,材質(zhì)為SA-210C。
2.試驗
來樣及爆口宏觀分析,來樣為鰭片相連4管,管身標記“4、5、6、7”,本次試驗采用原命名。其中5號、6號管為泄漏管,(見圖1a)。首爆管為5號管,將臨近6號管吹損減薄,繼而引起6號管由內(nèi)而外泄漏,(見圖1b)。
首爆口位于5號管向火面,爆口附近管段無明顯漲粗,爆口呈縱向裂紋,長度約70mm,爆口寬處約2mm,(見圖1c)。
解剖取樣及內(nèi)壁觀察5號管爆口段中部取環(huán)向金相試樣,4號、5號取拉伸試樣,(見圖2a)。5號拉伸試樣向火側(cè)內(nèi)壁可見垢層厚且崩落嚴重,4號拉伸試樣向火側(cè)內(nèi)壁未見異常垢層,(見圖2b~2d)。爆口內(nèi)壁兩側(cè)有較厚垢層,爆口前端內(nèi)壁與外壁基本平齊,可知,爆口內(nèi)壁長度同樣約70mm,(見圖7e、7f)。
相連4號管內(nèi)壁觀察比較,有且只有5號爆管處有較厚垢層,其余3管均未出現(xiàn)異常增厚垢層,(圖7g~7j)。
金相分析
壁厚分析對爆口中部金相環(huán)橫截面觀察,明顯可見向火側(cè)內(nèi)壁凹坑底部處起爆,此處壁厚已腐蝕減薄至約3.6mm,外壁無明顯變化,(見圖3)。
對爆口段環(huán)樣開展試驗,檢測標準為DL/T 674 - 1999,其中爆口旁及內(nèi)壁有大量孔洞及微裂紋,經(jīng)4%硝酸酒精溶液浸蝕后,大部分沿晶界分布,內(nèi)壁脫碳層深度約1.98mm(附圖4a、4b );爆口兩側(cè)均密集分布類似蠕變類孔洞,內(nèi)壁微裂紋深度約2mm,中部寬、前端尖細(附圖4c~4h );內(nèi)壁氧化層為247um(附圖4i ),外壁氧化層為70um(附圖4j );向火、背火均為2級(附圖4k、4l 及4m、4n )。結(jié)果表明,組織爆口處未老化,內(nèi)壁裂紋及脫碳符合氫損失特征。
維氏硬度
爆口處各部位維氏硬度見表。試驗結(jié)果表明內(nèi)壁脫碳層處硬度明顯偏低。
拉伸性能
拉伸結(jié)果見表。試驗結(jié)果表明各管強度均合格,斷后伸長率爆管向火面明顯異常偏低。
討論與分析
接下來讓我們討論分析。材料方面,化學成分見相關(guān)資料。爆管向火面拉伸斷后伸長率明顯偏低。爆管內(nèi)壁脫碳,有沿晶微裂紋,屬異常情況。組織未見老化。分析認為,這些特征符合氫損傷引起的材料弱化現(xiàn)象。
爆口方面,爆管段無明顯漲粗,無明顯塑性變形。爆口旁管段內(nèi)壁垢層較厚,減薄嚴重。內(nèi)壁脫碳及沿晶微裂紋特征符合氫損傷特征。水冷壁管壁產(chǎn)生大量腐蝕產(chǎn)物,并在內(nèi)壁沉積,形成氧化鐵帽,氧化鐵帽下部產(chǎn)生酸性溶液。長期垢下酸腐蝕一方面凹坑狀腐蝕減薄管壁;另一方面,垢下酸腐蝕產(chǎn)生原子態(tài)的氫,氫原子向金屬基體擴散,進入金屬晶界,與碳生成CH4,造成脫碳。生成的CH4擴散系數(shù)低,晶界處內(nèi)壓增大,引起沿晶裂紋。水冷壁向火面內(nèi)壁腐蝕減薄疊加垢下酸腐蝕氫脆,而后爆管。
結(jié)論:
本次失效分析結(jié)論為,水冷壁屬腐蝕減薄疊加垢下酸腐蝕導致氫損傷型脆性爆管。
建議
低溫段水冷壁管內(nèi)壁出現(xiàn)較厚的垢層。建議結(jié)合垢樣試驗數(shù)據(jù),追蹤垢層形成原因,例如核查水質(zhì)Ca、Mg離子的來源。
相鄰4管除爆管外,其余3管均未出現(xiàn)較厚垢層。建議,核查水冷壁中氣體流量分配是否均衡,水壓是否滿足要求等方面查找原因。
排查水冷壁管是否涉及到熱浸鋁工藝。